注塑機節能改造的必要性和可行性研究
隨著塑膠制品的大量應用,塑膠行業的發展迅速,同時,其競爭也越來越激烈。如何使自己在競爭中取得先機,是每一位人士都在思考的問題。
在注塑行業中,注塑機是一種通用型機械。傳統設計上,考慮到其通用性,設計時是以其 *大容量為標準的。而在實際加工中,常常出現大馬拉小車的現象,由此造成的電能無功消耗相當嚴重。經過分析其工作過程我們發現,合理地利用油泵電機的功率可以大大減少電能耗損,從而使大力的降低成本為可能。
注塑機的工藝過程一般分為鎖模、射膠、熔膠、保壓、冷卻、開模等幾個工段。隨產品和加工工段的不同,各段需要不同的工作壓力。因此對于油泵馬達而言,在注塑過程當中負載是在不斷變化的。例如一臺CLF-600T(油泵電機55KW)注塑機在生產某種塑件時,整個工藝周期為43.1秒,經現場實測,其中各工藝所需時間和油泵電機負載電流如下:
1) 鎖模/射臺前進: 4.1秒 75A。
2) 射膠: 5.5秒 52A
3) 保壓: 9秒 52A
4) 冷卻/儲料: 23秒 52A ( 前9.1秒 )
46秒 46A ( 后13.9秒 )
5) 開模/射臺后退: 3.7秒 75A
由此可見,系統各工段油泵實際所需功率變化很大,特別是在射膠后的保壓和冷卻段。設備所用的55KW油泵電機利用效率很低。并且在設備運行中,系統有大量的時間處于待機狀態,電機空轉。相當部分電能變成了無功功率,降低了電網質量,造成了電能損失。現有注塑機的液壓系統絕大部分為定量泵,其油泵馬達以恒定的轉速提供恒定的流量,多余的液壓油通過溢流閥回流,此過程稱為高壓節流。高壓節流效率一般為60%-70%,能量損失多達30%—40%。同時由于液壓油長期的全速流動,與液壓件,機械件的劇烈磨擦,造成油溫過高,噪音過大等不良現象,同時還使得機械壽命縮短。